Tijdens de uitvoering, op 15 maart 2018, stortte in Miami een betonnen vakwerkliggerbrug in. Hierbij kwamen zes mensen om en raakten er nog eens zes gewond. Wat waren de oorzaken? Kritische ontwerpkeuzes, rekenfouten, kortetermijnbeslissingen en het ontbreken van de collegiale toets speelden een grote rol.
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Het project is geen werk van Aronsohn.
Instorting
voetgangersbrug Miami
Hoe een opeenstapeling van fouten heeft geleid tot bezwijken
van een brug in aanbouw
1 De Florida International University (FIU) pedestrian bridge in Miami, foto: Shutterstock
1
60? CEMENT 1 20 24
Het ontwerp van de Florida
International University (FIU)
pedestrian bridge in Miami be-
stond uit twee overspanningen:
een grote overspanning van circa 53 m (voor-
gebouwd naast de brug) en een kleinere
overspanning van 35 m (in het werk gestort).
Belangrijk constructief onderdeel in het
ontwerp was een betonnen vakwerk, dat in
het hart van de brug was geplaatst (fig. 2). Tijdens de aanbouw stortte de grote
overspanning in; op dat moment was de
kleine overspanning nog niet in aanbouw.
De instorting was het gevolg van het bezwij-
ken van een van de einddiagonalen van de
vakwerkligger. De onderzoeken naar de oor-
zaak concentreerden zich op het detail van
de aansluiting van deze einddiagonaal.
Het ontwerp van de brug
De onderrand van de brug wordt gevormd
door het dek en de bovenrand door een luifel
(fig. 3). Op de brug is een tuiconstructie aan-
gebracht die geen constructieve functie
heeft. De diagonalen van het vakwerk cor-
responderen met de oriëntatie van de tuien.
De diagonalen sluiten hierdoor elk onder
een andere hoek aan op het dek. Hierdoor
maken met name de buitenste diagonalen
een scherpe hoek met het dek. De dikte van het dek varieert en be-
draagt maximaal circa 625 mm. De diagona-
len variëren eveneens in afmeting en meten
maximaal circa 500 x 900 mm
2 (fig. 4). De
diagonaal die is bezweken, heeft een afme-
ting van circa 500 x 600 mm. Het gewicht van het ingestorte brugdeel bedraagt circa
950 short ton (ca. 850 ton). Het beton heeft
een druksterkte van 58 N/mm
2.
Het dek van de brug is voorgespannen
in langsrichting met 12 VMA-kabels (fig. 5)
en in dwarsrichting met 65 VMA-kabels. In
de luifel zijn totaal 4 VMA-kabels aange-
bracht.
Tweede draagweg? De ontworpen construc-
tie heeft geen mechanisme dat functioneert
bij het uitvallen van een van de diagonalen.
Ook is niet gerekend met hogere veiligheids-
factoren voor de constructieonderdelen
(benadering met key elements).
Bouwfase
De lange overspanning is voorgebouwd naast
de weg en later op zijn plaats gereden. In het
ontwerp wordt daarom ook wel gesproken
over ABC: Accelerated Bridge Construction.
Tijdens het transport wijzigden de
ondersteuningsposities. Hierdoor wisselt de
kracht in de diagonalen van druk naar trek
(fig. 6). Een aantal diagonalen is daarom
voorzien van voorspanstaven. Eenmaal op
zijn plaats, is deze voorspankracht afgelaten
en werden alle diagonalen in het vakwerk op
druk belast, mede doordat de brug in langs-
richting was voorgespannen. Het grote brugdeel is gestort in drie
fasen: eerst het dek, daarna de diagonalen
van het vakwerk (foto 7) en ten slotte de lui-
felconstructie. Na het storten is begonnen
met het aanbrengen van de voorspanning.
Eerst de langsvoorspanning in het dek en
ING. ARNE
MIDDELDORP PMSE
Hoofdconstructeur
Aronsohn Raadgevende Ingenieursauteur
Tijdens de uitvoering, op 15 maart 2018, stortte in Miami een betonnen vakwerkliggerbrug in.
Hierbij kwamen tien mensen om en raakte er nog eens zes gewond. Wat waren de oorzaken? Kritische ontwerpkeuzes, rekenfouten, kortetermijnbeslissingen en het ontbreken van de collegiale toets speelden een grote rol.
CEMENT 1 2024 ?61
Main span Back span
N
2 Impressie van de brug [1]
3 Aanzicht brug [2]
4 Overzicht diagonalen met nummers [2]
BETROKKEN PARTIJEN,
CONTRACTVORM
EN COLLEGIALE TOETS
De opdrachtgever van de brug was de
FIU (Florida International University).
De aannemer, MCM (Munilla Construc-
tion Management), verwierf de design
&construct-opdracht en schakelde FIGG
Bridge Engineers in voor het ontwerp van
de brug tot en met de realisatiefase.
Vanuit FIGG werd een Engineer of Record
(EOR) verantwoordelijk voor het ontwerp
en de uitvoering. De Louis Berger Group
toetste het ontwerp in opdracht van
FIGG.
Toezicht op de uitvoering van de werk-
zaamheden werd uitgevoerd door Bolton
Perez.
Aanvullend forensic engineering voor
FIGG is uitgevoerd door Wiss, Janney,
Elstner Associates (WJE).
2
3
4
62? CEMENT 1 20 24
5 Dwarsdoorsnede brug, ter plaatse van de oplegging [2]
6 Krachten in transportfase (a) en eindfase (b) [1]
5
6a
6b
CEMENT 1 2024 ?63
PT ducts
in de luifel, daarna de voorspanwapening in
dwarsrichting van het dek. Als laatste zijn de
tijdelijke voorspanstaven in de diagonalen
op spanning gebracht.Na het voorspannen zijn de bekisting
en de onderstempeling van de brug wegge-
haald. Circa twee weken later is het brugdeel
door SPMT's (Self Propelled Modular Trans-
porter) op zijn plaats gereden (foto 8).
Ontwerp van de knoop
In de knoop waar de brug is bezweken (bij
diagonaal 11), sluit de diagonaal onder een
scherpe hoek van circa 31 graden aan op het
dek. De diagonalen zijn na het dek gestort,
waardoor er een stortnaad aanwezig is ter
plaatse van de aansluiting met het dek. Dit is
een cruciaal onderdeel in het ontwerp. Ter plaatse van de diagonaal zijn di-
verse sparingen in het dek aangebracht,
voor afvoer van hemelwater en doorvoer
van elektra (fig. 9). De hemelwaterafvoer is
centrisch onder de diagonaal geplaatst. De
tijdelijke voorspanstaven van de diagonalen
zijn verankerd met ankerplaten boven deze
regenpijp (foto 10). De elektraleidingen zijn
naast de diagonaal in het dek aangebracht.
In het D-gebied, ter plaatse van de aanslui-
ting van de diagonaal, waren daardoor di-
verse verstorende elementen aanwezig die
invloed hebben op de krachtsoverdracht.
7
7 Bekisting diagonalen en dek [2]
In het D-gebied
ter plaatse van
de aansluiting
van de
diagonaal waren
diverse versto-
rende elementen
aanwezig
Oorspronkelijk waren geen oplegplaten aan-
wezig direct onder de diagonaal. Deze zijn
later alsnog aangebracht (zie onder 'Verslag
instorting').
De knoop is gewapend om de kracht in
te leiden in het dek. De beugels vanuit het dek
naar de diagonaal omsluiten de diagonaal
echter niet geheel. Ook is er weinig horizon-
tale wapening aangebracht aan de kopse
zijde van het dek. De verankering van de
voorspankabels in het dek begint naast de
diagonaal.
Verslag instorting
Nadat de voorspanning was aangebracht en
de onderstempeling was weggehaald, zijn de
eerste scheuren geconstateerd in beide kno-
pen aan de uiteindes (bij diagonaal 2 en 11,
waarvan 11 uiteindelijk is bezweken) (foto 12
en 13). Bij het weghalen van de stempels
hoorde men een hard kraakgeluid. Voor het
transport had de toezichthouder naar aan-
leiding van de scheuren al om een reactie
gevraagd van de aannemer MCM. En MCM
heeft dezelfde dag nog om reactie gevraagd
aan de constructeur, FIGG. FIGG antwoord-
de dat de scheuren geen veiligheidsissue wa-
ren. Behalve de genoemde scheuren, waren
er bijna geen andere scheuren in het brug-
deel voordat het naar de definitieve plek
werd gereden.
64? CEMENT 1 20 24
doorvoer
elektraleidingen
hemelwater-
afvoerverankering
tijdelijke
voorspanning
hemelwaterafvoer
ankerplaat
8 Transportfase [2]
9 Detaillering van de knoop; de sparingen in het dek en onder de diagonaal zijn goed zichtbaar [1]
10 Door het uitbreken van de diagonaal zijn de ankerplaten en de regenpijp goed te zien [2]
8
9
10
CEMENT
1 2024 ?65
Vlak nadat de brug op zijn definitieve opleg-
gingen werd geplaatst (vijf dagen voor be-
zwijken), zijn er geen nieuwe scheuren ge-
constateerd. Direct na het plaatsen zijn de
tijdelijke voorspanstaven afgelaten. Tijdens
dit aflaten begonnen er zich nieuwe scheu-
ren te vormen bij beide einddiagonalen (2 en 11) (foto 14 en 15). Ook was zichtbaar dat
ter plaatse van de stortnaad tussen de dia-
gonaal en het dek een plastische vervorming
had plaatsgevonden (foto 16). De diagonaal
was zichtbaar losgekomen van het dek. Ook
waren in de diagonaal zelf scheuren zicht-
baar (foto 17).
Volgens de
onderzoekers
had het opruwen
van de voeg
niet kunnen
voorkomen dat
de brug zou
instorten
11
12 13
11 Detaillering wapening knoop [4]
12 en 13 Geconstateerde scheuren voor transport [2] 66? CEMENT 1 20 24
De voorspanploeg waarschuwde de aanne-
mer en twee dagen na plaatsing is een be-
richt gestuurd naar FIGG, met de melding
dat de scheuren groter waren geworden en
dat men zich hier zorgen over maakte. On-
middellijke reactie was noodzakelijk vond de
aannemer. Dit bericht werd pas de volgende
dag gelezen. FIGG heeft de foto's beoordeeld en op
basis hiervan geconstateerd dat de scheu-
ren inderdaad wat groter waren geworden.
Naar het oordeel van FIGG was er echter
geen sprake een veiligheidsissue. Wel advi-
seerde men een oplegplaat aan te brengen
direct onder de diagonaal, gelijk aan de situ-
atie naast de weg. Omdat de scheuren groter waren ge-
worden, nadat de tijdelijke voorspanning in
de diagonalen was weggehaald, adviseerde FIGG om de diagonaal (diagonaal 11) weer
aan te spannen. Men hoopte door het aan-
spannen de scheuren te verkleinen. In de
communicatie heeft FIGG herhaaldelijk
aangegeven de optredende scheuren niet te
zien als veiligheidsissue. FIGG gaf wel aan
dat het aanspannen direct moest stoppen
als de scheuren groter zouden worden.
Dit was twee dagen voor het bezwijken
van de brug. De verantwoordelijk ingenieur
van FIGG, de EOR (Engineer Of Record), had
de scheuren toen nog uitsluitend gezien op
foto's.
De EOR heeft op de dag van bezwijken de
scheuren zelf pas gezien. Hij gaf aan dat de
scheuren erger waren dan de foto's deden
vermoeden. Er volgde een overleg tussen de
betrokken partijen. FIGG had de dag
14 15
16 17
14 en 15 Scheuren kort na transport (foto's gestuurd naar FIGG) [2]
16 Plastische vervorming op de stortnaad [2]
17 Scheuren in de diagonaal, één dag voor de instorting [2] CEMENT 1 2024 ?67
ervoor berekeningen gemaakt van de betref-
fende knoop en gezocht naar een mogelijke
verklaring voor de scheuren. In het overleg
gaf FIGG aan dat de berekeningen de scheu-
ren niet konden verklaren. Toch zag men de
scheuren nog steeds niet als veiligheidsissue. Tijdens het overleg heeft men niet
voorgesteld om het brugdeel direct te onder-
steunen en de weg af te sluiten. Controlebe-
rekeningen toonden immers aan dat er geen
probleem was. Door het opnieuw aanspannen van
diagonaal 11 hoopte men dat de scheuren
zouden afnemen. Er werd echter geen afna -
me van de scheuren waargenomen. De be-
rekeningen waarop werd gebaseerd de brug
weer opnieuw aan te spannen, waren niet
onafhankelijk getoetst omdat het voorspan -
nen direct werd uitgevoerd. De toezichthou -
der (Bolton Perez) en de inspecteur die toe-
zicht hield op het voorspannen waren ook
niet betrokken bij de beslissing om diago-
naal 11 weer opnieuw voor te spannen. Tijdens het uitvoeren van de voorspan -
werkzaamheden bezweek de brug. De weg
was op dat moment niet afgesloten.
Aanpak onderzoek oorzaken
instorting
Door de NTSB (National Transport and Safety
Board) en de OSHA (Occupational Safety and
Health Administration) is na de instorting
direct een onderzoek gestart. In beide onder -
zoeken heeft men alle gebeurtenissen in een
tijdlijn g
eplaatst. Naast het onderzoek naar de
gebeurtenissen, hebben beide organisaties een
herberekening gemaakt van het brugdeel op
basis van het ontwerp en fasering van FIGG.
Uit de herberekeningen bleek dat de
optredende schuifkrachten in de diagonalen
ter plaatse van de opleggingen veel hoger
waren dan berekend door FIGG. De conclu-
sie was dat er rekenfouten waren gemaakt
in de belastingen én bij de bepaling van de
capaciteit van de verbinding. Bij de beschou -
wing van de afschuifcapaciteit heeft men
het eigen gewicht van de brug te gunstig
aangenomen. Dit resulteerde in een te grote
normaaldrukkracht op het afschuifvlak en
dus een te grote schuifcapaciteit in de voeg. FIGG heeft na de instorting zelf onder-
zoek uitgevoerd naar het opruwen van de stortnaden. Daarbij is aangegeven dat de
aanstortvlakken niet in overeenstemming
met de opgave waren opgeruwd. Forensisch
onderzoek (uitgevoerd door WJE) in opdracht
van FIGG toonde aan dat de afschuifcapaci-
teit van de voeg inderdaad verbeterd had
kunnen worden door de aansluitvoegen goed
op te ruwen.
Naast de officiële organisaties is ook onder-
zoek uitgevoerd door onderzoekers Ran Cao
(PhD universiteit New York), Sherif EI-Tawil
(universiteit Michigan) en Anil Kumar Agrwal.
Zij hebben gebruikgemaakt van zogenoemde
crash simulation software. In het model is
het volledige brugdeel gemodelleerd in het
eindige-elementenpakket LS-DYNA. Het
werkelijke gedrag van de materialen is nage-
bootst en in het model zijn de diverse stadia
beschouwd. Het model, waarin de aanwezige
wapening is meegenomen, laat een scheu-
renpatroon zien dat overeenkomt met de
waargenomen scheuren (fig. 18). Volgens de
onderzoekers had het opruwen van de voeg,
in tegenstelling tot de bewering van FIGG,
niet kunnen voorkomen dat de brug zou
instorten. In de berekeningen heeft men im-
mers ook modellen doorgerekend met een
hogere afschuifweerstand van de stortnaad
en dit maakte geen groot verschil. Het model laat zien dat er waarschijn-
lijk interne scheuren zijn opgetreden rond-
om de ankerplaten van de tijdelijke voor-
spanning. Het afschuiven van de diagonaal
over het stortvlak is duidelijk zichtbaar in
het model. Het opnieuw aanspannen van diago-
naal 11, en het daarmee verhogen van de af-
schuifkracht in de stortnaad, veroorzaakte
waarschijnlijk meer interne schade in de
knoop. Men spreekt ook over het uitbreken
aan de achterzijde van de oplegging (punch-
out failure). Het rekenmodel laat duidelijk
grote vervormingen zien aan de kopse kant
van het dek. Het opnieuw voorspannen van
diagonaal 11 heeft het bezwijken waarschijn-
lijk versneld.
Beschrijving 'officiële' oorzaken
In de officiële onderzoeken uitgevoerd door
de NTSB en de OSHA wordt aangegeven dat
Het opnieuw
voorspannen
van diagonaal
11 heeft het
bezwijken
waarschijnlijk
versneld
68? CEMENT 1 20 24
het bezwijken van de aansluiting van diago-
naal 11 op het dek de oorzaak was van het
instorten. Vooral de NTSB heeft erg inge-
zoomd op de afschuifcapaciteit van de staaf
met het dek. Belangrijkste conclusies uit de officiële
onderzoeken zijn:
Door een ontwerpfout is de brug ingestort.
FIGG heeft de afschuifcapaciteit van de knoop
overschat, doordat bij de berekening van de
knoop verkeerde belastingen en belasting-
factoren zijn gebruikt.
De voegen zijn niet voldoende opgeruwd.
De EOR heeft een inschattingsfout gemaakt
door diagonaal 11 opnieuw aan te spannen.
De reviewwerkzaamheden hadden ook
uitgevoerd moeten worden voor bouwfase
en detaillering. De toetser erkende dat om-
wille van het budget uitsluitend naar de
eindfase is gekeken.
Andere opvallende zaken
Op basis van de informatie van het detail zijn
er een aantal opvallende zaken te noemen.
De bijzonder schuine stand van de diago-
naal?
Door de bijzonder scherpe hoek van
de diagonaal met het dek, ontstaat een grote
horizontaalkracht. Hierdoor wordt er een
behoorlijke aanspraak gedaan op het aan-
sluitvlak en de aanwezige wapening voor het
overbrengen van de horizontaalkracht naar
het dek. FIGG heeft het ontwerp gebaseerd
op het overbrengen van deze horizontaal-
kracht door afschuifcapaciteit van de kno-
pen. De vraag is of dit als ontwerpuitgangs- punt voor een knoopverbinding een veilige
benadering is. Door de scheuren verkleinde
het oplegvlak verder en veranderde het
krachtsverloop in de knoop.
Hoeveelheid wapening in de D-regio en
staafwerkmodel voor evenwicht met de
voorspanning in het dek?
Er is relatief wei-
nig wapening in het D-gebied waar de kracht
wordt overgedragen van de diagonaal naar
de voorspanwapening in het dek. Onduide-
lijk is hoe de horizontale component van de
drukkracht evenwicht maakt met de voor-
spankracht in het dek. Met andere woorden:
is een goed staafwerkmodel te vormen
waarbij de krachten evenwicht maken? Niet
alleen verticaal, maar ook horizontaal. De
verankering van de voorspanstaven bevindt
zich naast de diagonaal. Slechts een deel van
de voorspankabels in het dek ligt binnen de
invloed van de drukdiagonaal. Door het lage wapeningpercentage
ontstaan relatief grote rekken in de wape-
ning in het zijvlak/kopse kant van het dek.
Het ontbreken van voldoende horizontale
wapening was mogelijk aanleiding voor
scheurvorming in het D-gebied. Uiteindelijk
is de knoop bezweken op het stortvlak. Maar
als het stortvlak voldoende afschuifcapaci-
teit had gehad, was de knoop dan niet ook
bezweken?
Leermomenten
FIGG Bridge Engineers is verantwoordelijk
gesteld voor de ontwerpfout die uiteindelijk
heeft geleid tot het bezwijken van de brug.
18 Berekende scheuren en waargenomen scheuren [3]
18
HERSTEL
Inmiddels is een nieuwe brug
ontworpen door BCC Engineering.
De bouw van deze stalen brug
staat gepland voor 2024.
CEMENT 1 2024 ?69
Het bedrijf is 10 jaar uitgesloten van het uit-
voeren van federale projecten. De verant-
woordelijk ingenieur (EOR), die de bouw
heeft begeleid namens FIGG, is voor 10 jaar
uitgesloten van het uitvoeren van werkzaam-
heden binnen het vakgebied. Het instorten van deze brug in aan -
bouw geeft veel inzicht in hoe zaken mis
kunnen gaan in een project. In het ontwerp
van de knoop werden diverse elementen
toegepast die de lokale krachtswerking
negatief beïnvloedde: diverse sparingen,
weinig wapening en een gebrekkig staaf -
werkmodel. Op basis van een foutieve bere-
kening werd de optredende belasting te laag
ingeschat (verkeerde belastingfactor), werd
de capaciteit van een knoopverbinding te
hoog ingeschat (gebrekkige detailbereke-
ning bouwfase) en op basis van deze kennis
werd een beslissing genomen die fataal was
voor de brug (opnieuw aanspannen diago-
naal). De optredende scheuren werden ver-
volgens ook niet gezien als risico, doordat
men was verblind door de verkeerde bere-
keningen. Onduidelijk is waarom de MCM
en Bolton Perez niet ingrepen en maatrege-
len voorstelde voor tijdelijke ondersteuning. Niemand is foutloos en gezonde twijfel is
een goede eigenschap voor een ingenieur.
Een proces gericht op het reduceren van
fouten door onafhankelijk toetsen en het
stellen van out-of-the-box-vragen is noodza-
kelijk bij complexe constructies, maar eigen
-
lijk voor alle constructies. Iedere ingenieur
heeft hier recht op.
LITERATUUR
1?Highway Accident Report NTSB/
HAR-19/02, PB2019-101363 - Pedestrian
Bridge Collapse Over SW 8th Street,
Miami, Florida, March 15, 2018. National
Transportation Safety Board.
Washington, DC, Oktober 2019.
2?Report Investigation of March 15,
2018 Pedestrian Bridge Collpase at
Florida International University, Miami,
FL; Mohammad Ayub, PE, SE, Office of
Engineering Services, Drectorate of
Construction, OSHA National Office.
Washington D.C., July 2019.
3?Ran Cao, Ph.D., A.M.ASCE, Sherif
El-Tawil, Ph.D., P.E., F.ASCE, F.SEI, and
Anil Kumar Agrawal, Ph.D., P.E., M.ASCE,
F.ACI, Deadly Miami pedestrian bridge
collapse ? Why and how the structure
failed. Oktober 2020.
4?Party Submission tot the National
Transportation Safety Board - FIU
UniversityCity Prosperity Pedestrian
Bridge Construction Accident, Miami,
Florida | March 15, 2018. Figg Bridge
Engineers, Inc, September 2020.
19
19 Bovenaanzicht met ligging voorspanstaven en diagonaal [4] 70? CEMENT 1 20 24
In het kort
- De instorting was het gevolg van het bezwijken van een van de einddiagonalen van de vakwerkligger
- De diagonalen zijn na het dek gestort waardoor er een stortnaad aanwezig is ter plaatse van de aansluiting met het dek
- In het D-gebied ter plaatse van de aansluiting van de diagonaal waren diverse verstorende elementen aanwezig
- Tijdens het aflaten van de voorspanning begonnen er zich nieuwe scheuren te vormen bij beide einddiagonalen
- Naar het oordeel van FIGG was er geen sprake een veiligheidsissue
- Door het opnieuw aanspannen van diagonaal 11 hoopte men dat de scheuren zouden afnemen
- Uit de herberekeningen bleek dat de optredende schuifkrachten in de diagonalen ter plaatse van de opleggingen veel hoger waren dan berekend
- Volgens de onderzoekers had het opruwen van de voeg niet kunnen voorkomen dat de brug zou instorten
- Het opnieuw voorspannen van diagonaal 11 heeft het bezwijken waarschijnlijk versneld
- Het instorten van deze brug geeft veel inzicht in hoe zaken mis kunnen gaan in een project
Betrokken partijen, contractvorm en collegiale toets
De opdrachtgever van de brug was de FIU (Florida International University).
De aannemer, MCM (Munilla Construction Management), verwierf de design&construct-opdracht en schakelde FIGG Bridge Engineers in voor het ontwerp van de brug tot en met de realisatiefase.
Vanuit FIGG werd een Engineer of Record (EOR) verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. De Louis Berger Group toetste het ontwerp in opdracht van FIGG.
Toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden werd uitgevoerd door Bolton Perez.
Aanvullend forensic engineering voor FIGG is uitgevoerd door Wiss, Janney, Elstner Associates (WJE).
Foto 1. De Florida International University (FIU) pedestrian bridge in Miami, foto: Shutterstock
Het ontwerp van de Florida International University (FIU) pedestrian bridge in Miami bestond uit twee overspanningen: een grote overspanning van circa 53 m (voorgebouwd naast de brug) en een kleinere overspanning van 35 m (in het werk gestort). Belangrijk constructief onderdeel in het ontwerp was een betonnen vakwerk, dat in het hart van de brug was geplaatst (fig. 2).
Tijdens de aanbouw stortte de grote overspanning in; op dat moment was de kleine overspanning nog niet in aanbouw. De instorting was het gevolg van het bezwijken van een van de einddiagonalen van de vakwerkligger. De onderzoeken naar de oorzaak concentreerden zich op het detail van de aansluiting van deze einddiagonaal.
Figuur 2. Impressie van de brug [1]
Het ontwerp van de brug
De onderrand van de brug wordt gevormd door het dek en de bovenrand door een luifel (fig. 3). Op de brug is een tuiconstructie aangebracht die geen constructieve functie heeft. De diagonalen van het vakwerk corresponderen met de oriëntatie van de tuien. De diagonalen sluiten hierdoor elk onder een andere hoek aan op het dek. Hierdoor maken met name de buitenste diagonalen een scherpe hoek met het dek.
Figuur 3. Aanzicht brug [2]
De dikte van het dek varieert en bedraagt maximaal circa 625 mm. De diagonalen variëren eveneens in afmeting en meten maximaal circa 500 x 900 mm2 (fig. 4). De diagonaal die is bezweken, heeft een afmeting van circa 500 x 600 mm. Het gewicht van het ingestorte brugdeel bedraagt circa 950 short ton (ca. 850 ton). Het beton heeft een druksterkte van 58 N/mm2.
Figuur 4. Overzicht diagonalen met nummers [2]
Het dek van de brug is voorgespannen in langsrichting met 12 VMA-kabels (fig. 5) en in dwarsrichting met 65 VMA-kabels. In de luifel zijn totaal 4 VMA-kabels aangebracht.
Figuur 5. Dwarsdoorsnede brug, ter plaatse van de oplegging [1]
Tweede draagweg
De ontworpen constructie heeft geen mechanisme dat functioneert bij het uitvallen van een van de diagonalen. Ook is niet gerekend met hogere veiligheidsfactoren voor de constructieonderdelen (benadering met key elements).
Bouwfase
De lange overspanning is voorgebouwd naast de weg en later op zijn plaats gereden. In het ontwerp wordt daarom ook wel gesproken over ABC: Accelerated Bridge Construction.
Tijdens het transport wijzigden de ondersteuningsposities. Hierdoor wisselt de kracht in de diagonalen van druk naar trek (fig. 6). Een aantal diagonalen is daarom voorzien van voorspanstaven. Eenmaal op zijn plaats, is deze voorspankracht afgelaten en werden alle diagonalen in het vakwerk op druk belast, mede doordat de brug in langsrichting was voorgespannen.
Figuur 6a. Krachten in transportfase [1]
Figuur 6b. Krachten in eindfase [1]
Het grote brugdeel is gestort in drie fasen: eerst het dek, daarna de diagonalen van het vakwerk (foto 7) en ten slotte de luifelconstructie. Na het storten is begonnen met het aanbrengen van de voorspanning. Eerst de langsvoorspanning in het dek en in de luifel, daarna de voorspanwapening in dwarsrichting van het dek. Als laatste zijn de tijdelijke voorspanstaven in de diagonalen op spanning gebracht.
Foto 7. Bekisting diagonalen en dek [2]
Na het voorspannen zijn de bekisting en de onderstempeling van de brug weggehaald. Circa twee weken later is het brugdeel door SPMT’s (Self Propelled Modular Transporter) op zijn plaats gereden (foto 8).
Foto 8. Transportfase [2]
In het D-gebied ter plaatse van de aansluiting van de diagonaal waren diverse verstorende elementen aanwezig
Ontwerp van de knoop
In de knoop waar de brug is bezweken (bij diagonaal 11), sluit de diagonaal onder een scherpe hoek van circa 31 graden aan op het dek. De diagonalen zijn na het dek gestort, waardoor er een stortnaad aanwezig is ter plaatse van de aansluiting met het dek. Dit is een cruciaal onderdeel in het ontwerp.
Ter plaatse van de diagonaal zijn diverse sparingen in het dek aangebracht, voor afvoer van hemelwater en doorvoer van elektra (fig. 9). De hemelwaterafvoer is centrisch onder de diagonaal geplaatst. De tijdelijke voorspanstaven van de diagonalen zijn verankerd met ankerplaten boven deze regenpijp (foto 10). De elektraleidingen zijn naast de diagonaal in het dek aangebracht. In het D-gebied, ter plaatse van de aansluiting van de diagonaal, waren daardoor diverse verstorende elementen aanwezig die invloed hebben op de krachtsoverdracht.
Oorspronkelijk waren geen oplegplaten aanwezig direct onder de diagonaal. Deze zijn later alsnog aangebracht (zie onder ‘Verslag instorting’).
De knoop is gewapend om de kracht in te leiden in het dek. De beugels vanuit het dek naar de diagonaal omsluiten de diagonaal echter niet geheel. Ook is er weinig horizontale wapening aangebracht aan de kopse zijde van het dek. De verankering van de voorspankabels in het dek begint naast de diagonaal.
Figuur 9. Detaillering van de knoop; de sparingen in het dek en onder de diagonaal zijn goed zichtbaar [1]
Foto 10. Door het uitbreken van de diagonaal zijn de ankerplaten en de regenpijp goed te zien [2]
Figuur 11. Detaillering wapening knoop [4]
Verslag instorting
Nadat de voorspanning was aangebracht en de onderstempeling was weggehaald, zijn de eerste scheuren geconstateerd in beide knopen aan de uiteindes (bij diagonaal 2 en 11, waarvan 11 uiteindelijk is bezweken) (foto 12 en 13). Bij het weghalen van de stempels hoorde men een hard kraakgeluid. Voor het transport had de toezichthouder naar aanleiding van de scheuren al om een reactie gevraagd van de aannemer MCM. En MCM heeft dezelfde dag nog om reactie gevraagd aan de constructeur, FIGG. FIGG antwoordde dat de scheuren geen veiligheidsissue waren. Behalve de genoemde scheuren, waren er bijna geen andere scheuren in het brugdeel voordat het naar de definitieve plek werd gereden.
Foto 12 en 13. Geconstateerde scheuren voor transport [2]
Vlak nadat de brug op zijn definitieve opleggingen werd geplaatst (vijf dagen voor bezwijken), zijn er geen nieuwe scheuren geconstateerd. Direct na het plaatsen zijn de tijdelijke voorspanstaven afgelaten. Tijdens dit aflaten begonnen er zich nieuwe scheuren te vormen bij beide einddiagonalen (2 en 11) (foto 14 en 15). Ook was zichtbaar dat ter plaatse van de stortnaad tussen de diagonaal en het dek een plastische vervorming had plaatsgevonden (foto 16). De diagonaal was zichtbaar losgekomen van het dek. Ook waren in de diagonaal zelf scheuren zichtbaar (foto 17).
Foto 14. Scheuren kort na transport (foto's gestuurd naar FIGG) [2]
Foto 15. Scheuren kort na transport (foto's gestuurd naar FIGG) [2]
Foto 16. Plastische vervorming op de stortnaad [2]
Foto 17. Scheuren in de diagonaal, één dag voor de instorting [2]
De voorspanploeg waarschuwde de aannemer en twee dagen na plaatsing is een bericht gestuurd naar FIGG, met de melding dat de scheuren groter waren geworden en dat men zich hier zorgen over maakte. Onmiddellijke reactie was noodzakelijk vond de aannemer. Dit bericht werd pas de volgende dag gelezen.
FIGG heeft de foto’s beoordeeld en op basis hiervan geconstateerd dat de scheuren inderdaad wat groter waren geworden. Naar het oordeel van FIGG was er echter geen sprake een veiligheidsissue. Wel adviseerde men een oplegplaat aan te brengen direct onder de diagonaal, gelijk aan de situatie naast de weg.
Omdat de scheuren groter waren geworden, nadat de tijdelijke voorspanning in de diagonalen was weggehaald, adviseerde FIGG om de diagonaal (diagonaal 11) weer aan te spannen. Men hoopte door het aanspannen de scheuren te verkleinen. In de communicatie heeft FIGG herhaaldelijk aangegeven de optredende scheuren niet te zien als veiligheidsissue. FIGG gaf wel aan dat het aanspannen direct moest stoppen als de scheuren groter zouden worden.
Dit was twee dagen voor het bezwijken van de brug. De verantwoordelijk ingenieur van FIGG, de EOR (Engineer Of Record), had de scheuren toen nog uitsluitend gezien op foto’s.
De EOR heeft op de dag van bezwijken de scheuren zelf pas gezien. Hij gaf aan dat de scheuren erger waren dan de foto’s deden vermoeden. Er volgde een overleg tussen de betrokken partijen. FIGG had de dag ervoor berekeningen gemaakt van de betreffende knoop en gezocht naar een mogelijke verklaring voor de scheuren. In het overleg gaf FIGG aan dat de berekeningen de scheuren niet konden verklaren. Toch zag men de scheuren nog steeds niet als veiligheidsissue.
Tijdens het overleg heeft men niet voorgesteld om het brugdeel direct te ondersteunen en de weg af te sluiten. Controleberekeningen toonden immers aan dat er geen probleem was.
Door het opnieuw aanspannen van diagonaal 11 hoopte men dat de scheuren zouden afnemen. Er werd echter geen afname van de scheuren waargenomen. De berekeningen waarop werd gebaseerd de brug weer opnieuw aan te spannen, waren niet onafhankelijk getoetst omdat het voorspannen direct werd uitgevoerd. De toezichthouder (Bolton Perez) en de inspecteur die toezicht hield op het voorspannen waren ook niet betrokken bij de beslissing om diagonaal 11 weer opnieuw voor te spannen.
Tijdens het uitvoeren van de voorspanwerkzaamheden bezweek de brug. De weg was op dat moment niet afgesloten.
Volgens de onderzoekers had het opruwen van de voeg niet kunnen voorkomen dat de brug zou instorten
Aanpak onderzoek oorzaken instorting
Door de NTSB (National Transport and Safety Board) en de OSHA (Occupational Safety and Health Administration) is na de instorting direct een onderzoek gestart. In beide onderzoeken heeft men alle gebeurtenissen in een tijdlijn geplaatst. Naast het onderzoek naar de gebeurtenissen, hebben beide organisaties een herberekening gemaakt van het brugdeel op basis van het ontwerp en fasering van FIGG.
Uit de herberekeningen bleek dat de optredende schuifkrachten in de diagonalen ter plaatse van de opleggingen veel hoger waren dan berekend door FIGG. De conclusie was dat er rekenfouten waren gemaakt in de belastingen én bij de bepaling van de capaciteit van de verbinding. Bij de beschouwing van de afschuifcapaciteit heeft men het eigen gewicht van de brug te gunstig aangenomen. Dit resulteerde in een te grote normaaldrukkracht op het afschuifvlak en dus een te grote schuifcapaciteit in de voeg.
FIGG heeft na de instorting zelf onderzoek uitgevoerd naar het opruwen van de stortnaden. Daarbij is aangegeven dat de aanstortvlakken niet in overeenstemming met de opgave waren opgeruwd. Forensisch onderzoek (uitgevoerd door WJE) in opdracht van FIGG toonde aan dat de afschuifcapaciteit van de voeg inderdaad verbeterd had kunnen worden door de aansluitvoegen goed op te ruwen.
Naast de officiële organisaties is ook onderzoek uitgevoerd door onderzoekers Ran Cao (PhD universiteit New York), Sherif EI-Tawil (universiteit Michigan) en Anil Kumar Agrwal. Zij hebben gebruikgemaakt van zogenoemde crash simulation software. In het model is het volledige brugdeel gemodelleerd in het eindige-elementenpakket LS-DYNA. Het werkelijke gedrag van de materialen is nagebootst en in het model zijn de diverse stadia beschouwd.
Het model, waarin de aanwezige wapening is meegenomen, laat een scheurenpatroon zien dat overeenkomt met de waargenomen scheuren (fig. 18). Volgens de onderzoekers had het opruwen van de voeg, in tegenstelling tot de bewering van FIGG, niet kunnen voorkomen dat de brug zou instorten. In de berekeningen heeft men immers ook modellen doorgerekend met een hogere afschuifweerstand van de stortnaad en dit maakte geen groot verschil.
Figuur 18. Berekende scheuren en waargenomen scheuren [3]
Het model laat zien dat er waarschijnlijk interne scheuren zijn opgetreden rondom de ankerplaten van de tijdelijke voorspanning. Het afschuiven van de diagonaal over het stortvlak is duidelijk zichtbaar in het model.
Het opnieuw aanspannen van diagonaal 11, en het daarmee verhogen van de afschuifkracht in de stortnaad, veroorzaakte waarschijnlijk meer interne schade in de knoop. Men spreekt ook over het uitbreken aan de achterzijde van de oplegging (punch-out failure). Het rekenmodel laat duidelijk grote vervormingen zien aan de kopse kant van het dek. Het opnieuw voorspannen van diagonaal 11 heeft het bezwijken waarschijnlijk versneld.
Beschrijving 'officiële' oorzaken
In de officiële onderzoeken uitgevoerd door de NTSB en de OSHA wordt aangegeven dat het bezwijken van de aansluiting van diagonaal 11 op het dek de oorzaak was van het instorten. Vooral de NTSB heeft erg ingezoomd op de afschuifcapaciteit van de staaf met het dek.
Belangrijkste conclusies uit de officiële onderzoeken zijn:
- Door een ontwerpfout is de brug ingestort.
FIGG heeft de afschuifcapaciteit van de knoop overschat, doordat bij de berekening van de knoop verkeerde belastingen en belastingfactoren zijn gebruikt.
- De voegen zijn niet voldoende opgeruwd.
- De EOR heeft een inschattingsfout gemaakt door diagonaal 11 opnieuw aan te spannen.
- De reviewwerkzaamheden hadden ook uitgevoerd moeten worden voor bouwfase en detaillering. De toetser erkende dat omwille van het budget uitsluitend naar de eindfase is gekeken.
Het opnieuw voorspannen van diagonaal 11 heeft het bezwijken waarschijnlijk versneld
Andere opvallende zaken
Op basis van de informatie van het detail zijn er een aantal opvallende zaken te noemen.
De bijzonder schuine stand van de diagonaal
Door de bijzonder scherpe hoek van de diagonaal met het dek, ontstaat een grote horizontaalkracht. Hierdoor wordt er een behoorlijke aanspraak gedaan op het aansluitvlak en de aanwezige wapening voor het overbrengen van de horizontaalkracht naar het dek. FIGG heeft het ontwerp gebaseerd op het overbrengen van deze horizontaalkracht door afschuifcapaciteit van de knopen. De vraag is of dit als ontwerpuitgangspunt voor een knoopverbinding een veilige benadering is. Door de scheuren verkleinde het oplegvlak verder en veranderde het krachtsverloop in de knoop.
Hoeveelheid wapening in de D-regio en staafwerkmodel voor evenwicht met de voorspanning in het dek
Er is relatief weinig wapening in het D-gebied waar de kracht wordt overgedragen van de diagonaal naar de voorspanwapening in het dek. Onduidelijk is hoe de horizontale component van de drukkracht evenwicht maakt met de voorspankracht in het dek. Met andere woorden: is een goed staafwerkmodel te vormen waarbij de krachten evenwicht maken? Niet alleen verticaal, maar ook horizontaal. De verankering van de voorspanstaven bevindt zich naast de diagonaal. Slechts een deel van de voorspankabels in het dek ligt binnen de invloed van de drukdiagonaal.
Door het lage wapeningpercentage ontstaan relatief grote rekken in de wapening in het zijvlak/kopse kant van het dek. Het ontbreken van voldoende horizontale wapening was mogelijk aanleiding voor scheurvorming in het D-gebied. Uiteindelijk is de knoop bezweken op het stortvlak. Maar als het stortvlak voldoende afschuifcapaciteit had gehad, was de knoop dan niet ook bezweken?
Figuur 19. Bovenaanzicht met ligging voorspanstaven en diagonaal [4]
Leermomenten
FIGG Bridge Engineers is verantwoordelijk gesteld voor de ontwerpfout die uiteindelijk heeft geleid tot het bezwijken van de brug. Het bedrijf is 10 jaar uitgesloten van het uitvoeren van federale projecten. De verantwoordelijk ingenieur (EOR), die de bouw heeft begeleid namens FIGG, is voor 10 jaar uitgesloten van het uitvoeren van werkzaamheden binnen het vakgebied.
Het instorten van deze brug in aanbouw geeft veel inzicht in hoe zaken mis kunnen gaan in een project. In het ontwerp van de knoop werden diverse elementen toegepast die de lokale krachtswerking negatief beïnvloedde: diverse sparingen, weinig wapening en een gebrekkig staafwerkmodel. Op basis van een foutieve berekening werd de optredende belasting te laag ingeschat (verkeerde belastingfactor), werd de capaciteit van een knoopverbinding te hoog ingeschat (gebrekkige detailberekening bouwfase) en op basis van deze kennis werd een beslissing genomen die fataal was voor de brug (opnieuw aanspannen diagonaal). De optredende scheuren werden vervolgens ook niet gezien als risico, doordat men was verblind door de verkeerde berekeningen. Onduidelijk is waarom de MCM en Bolton Perez niet ingrepen en maatregelen voorstelde voor tijdelijke ondersteuning.
Niemand is foutloos en gezonde twijfel is een goede eigenschap voor een ingenieur. Een proces gericht op het reduceren van fouten door onafhankelijk toetsen en het stellen van out-of-the-box-vragen is noodzakelijk bij complexe constructies, maar eigenlijk voor alle constructies. Iedere ingenieur heeft hier recht op.
Herstel
Inmiddels is een nieuwe brug ontworpen door BCC Engineering. De bouw van deze stalen brug staat gepland voor 2024.
Literatuur
- Highway Accident Report NTSB/HAR-19/02, PB2019-101363 - Pedestrian Bridge Collapse Over SW 8th Street, Miami, Florida, March 15, 2018. National Transportation Safety Board. Washington, DC, Oktober 2019.
- Report Investigation of March 15, 2018 Pedestrian Bridge Collpase at Florida International University, Miami, FL; Mohammad Ayub, PE, SE, Office of Engineering Services, Drectorate of Construction, OSHA National Office. Washington D.C., July 2019.
- Ran Cao, Ph.D., A.M.ASCE, Sherif El-Tawil, Ph.D., P.E., F.ASCE, F.SEI, and Anil Kumar Agrawal, Ph.D., P.E., M.ASCE, F.ACI, Deadly Miami pedestrian bridge collapse – Why and how the structure failed. Oktober 2020.
- Party Submission tot the National Transportation Safety Board - FIU UniversityCity Prosperity Pedestrian Bridge Construction Accident, Miami, Florida | March 15, 2018. Figg Bridge Engineers, Inc, September 2020.
Reacties
Roeder Sewgobind - Van Hattum en Blankevoort 01 maart 2024 14:24
Interessant artikel